تعداد نشریات | 38 |
تعداد شمارهها | 1,244 |
تعداد مقالات | 9,010 |
تعداد مشاهده مقاله | 7,867,147 |
تعداد دریافت فایل اصل مقاله | 4,718,983 |
بررسی حل عددی تأثیر سوییپ پره روتور بر عملکرد یک طبقه کمپرسور گذر صوتی از توربین گاز صنعتی | ||
مکانیک سیالات و آیرودینامیک | ||
مقاله 11، دوره 8، شماره 1 - شماره پیاپی 23، تیر 1398، صفحه 143-160 اصل مقاله (1.58 M) | ||
نوع مقاله: مقاله پژوهشی | ||
نویسندگان | ||
عبدالله اسدالهی قهیه* 1؛ رضا آقایی طوق2؛ میثم یوسفی3 | ||
1گروه تعمیر و نگهداری دانشکده صنعت هواپیمایی کشوری | ||
2دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات، تهران | ||
3گروه مهندسی هوافضا، دانشکده فنی مهندسی، دانشگاه آزاد اسلامی - واحد علوم و تحقیقات، تهران، ایران | ||
تاریخ دریافت: 03 اسفند 1397، تاریخ بازنگری: 30 فروردین 1398، تاریخ پذیرش: 03 مرداد 1398 | ||
چکیده | ||
کمپرسور یکی از مهمترین اجزای توربینهای گازی میباشد که وظیفه افزایش فشار در سیکل توربین گازی را بر عهده دارد. با توجه به اینکه جریان در کمپرسور تحت تأثیر گرادیان فشار مثبت میباشد و طبیعت جریان در کمپرسور بسیار پیچیده است؛ از اینرو، طراحی آیرودینامیکی دقیق پرههای کمپرسور که وظیفه انتقال کار به جریان را دارد؛ بسیار مهم است. در این مقاله برای اولین بار تأثیر حداکثر تغییرات سوییپ رو به عقب و سوییپ رو به جلوی پره روتور یک کمپرسور ترانسونیک خاص بر روی منحنیهای عملکردی آن، شامل بازده و نسبت فشار مورد بررسی قرار گرفته است. برای شبیهسازی سه بعدی میدان جریان پیچیده کمپرسور محوری، از دانش دینامیک سیالات محاسباتی و نرمافزاری سی اف ایکس که قادر به حل معادلات مربوط به جریان میباشد استفاده شده است. نتایج محاسبات نرمافزاری با نتایج مطالعات قبلی مورد مقایسه قرار گرفته و صحت آن تأیید گردیده است. سپس، تغییرات مورد نظر بر روی روتور طبقه اول اعمال شده و تأثیر تغییرات بر روی پارامترهای عملکردی مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج نشان میدهد که اعمال تغییرات پیشگفته در این مورد خاص اگر چه باعث کاهش بازده میشود، لکن در صورتی که هدف صرفاً افزایش نسبت فشار باشد، کارآیی قابل توجهی دارد. | ||
کلیدواژهها | ||
کمپرسور محوری؛ سوییپ رو به عقب؛ سوییپ رو به جلو؛ دینامیک سیالات محاسباتی؛ حل عددی | ||
عنوان مقاله [English] | ||
Numerical Investigation of the Effect of Rotor Sweep on the Performance of One- Stage Transonic Compressor of an Industrial Gas Turbine | ||
نویسندگان [English] | ||
abdollah asadolahi ghahie1؛ reza aghai togh2؛ meysam yousefi3 | ||
1sanAt havapeimai | ||
2azad olom tahghighat | ||
3azad olom tahghighat | ||
چکیده [English] | ||
Compressor is one of the most parts of gas turbines that increase the pressure in the cycle of gas turbine. In regard to the fact that flow in compressor is influenced by positive pressure gradient and the nature of the flow at compressor is very complicated, exact aerodynamic design of compressor blades (whose task is transmission work to the flow) is vital. In this project, effects of maximum changes of backward and forward sweeps of a rotor blade of special transonic compressor over the performance curves, including the efficiency and pressure ratio, has surveyed. For 3d simulation of complex flow field of axial compressor the CFX software was utiliged. The results were compared with prior activities and soundness of that was certified then changes that above mentioned was exerted over the first stage rotor and change effects on performance parameters has surveyed. Results show us exert of changes that above mentioned causes to reduction of efficiency but if just the increase of pressure ratio intended the efficiency rises obviously. | ||
کلیدواژهها [English] | ||
Axial Compressor, Backward Sweep, Forward Sweep, CFD, Numerical Solution | ||
مراجع | ||
| ||
آمار تعداد مشاهده مقاله: 374 تعداد دریافت فایل اصل مقاله: 261 |